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电解工序所接收的净化工艺新液温度高达65-75℃,钙、镁等杂质容易在电解系统结晶,导致电解系统新液罐、冷却塔、循环系统的清理周期缩短到一个月,加大了电解系统的清理工作量,且每次清理对电解的产量、质量影响都比较大,尤其夏季电解生产难以组织,槽温高,产量减少严重,工艺事故发生几率升高。因此,建设一个脱除部分钙镁杂质的新液浓槽,并对底流结晶予以压滤,使杂质开路,可以确保电解的正常稳定生产,减少电解的清理工作量,尤其对电解夏季的生产意义重大。
在公司生产运行部支持下,2022年8月该项目如期开工,项目建设过程车间班子现场反复观察讨论,保证高质量实施新项目的同时彻底解决前期浓槽管道混乱、清理难、安全隐患高等问题。凡是重要工作,必须要做计划;凡是计划,必须做到量化,为按时完成项目,车间制定施工进度表,副主任刘艳涛全程跟踪把关项目改造进度及质量,他定期向公司汇报施工情况,每天攀高爬低,不断穿梭在施工现场,小至每一根管道对接都反复验证,达到清理操作方便、安全。在各部门共同努力下,2023年2月2日新浓槽竣工交付车间使用。
千里之行始于足下。下一步,车间严抓基础管理,班子分片包抓技能提升,全面提高职工业务能力;日常管理从细节入手,把工作做细,做到辅材加入按时按量、酸锌控制按令按点,槽上严把三关,一步一步前进,将提产增效落到实处。
图 文:冀 磊
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