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11月份,浸出作业区积极组织系统生产,深入挖掘内部潜力,采取设备巡检维护,改进工艺技术条件等手段,提高终端产品中上清的合格率,降低各种能耗损失,在生产系统稳定、高效运行的基础上,加速冲刺全年目标。
根据原料变化,作业区紧紧围绕生产的重点和关键,在严抓疫情防控的同时,严格落实各项规章制度和考核标准,以降低成本和提高工艺指标为重点,不断强化岗位操作和设备维护,对工艺实行值班检查,发现波动及时解决,确保24小时达标。针对当前实际情况,合理调整工艺条件,酸浸出口控制较低的PH值,降低渣含锌,减少铁的水解沉淀。在兼顾酸上清质量的前提下提高锌的浸出率,并在老3号浓密机清理检修,不能直接补充调整氧化槽的铁时,改变酸浸系统操作条件,废液主要从高酸槽加入,酸浸槽不加或少加废液,适当提高高酸槽温度。在保证浓密机沉降的前提下,适当增大新系统中浸流量,保证系统铁量。合理调整外来液的工艺走向,将铁矿液引流到浓密机溢流沟,锌焙砂浸出液改进到新5号浓密机,解决了系统铁量均衡与酸性浓密机沉降问题。
通过以上行之有效的措施,11月份中上清合格率达到100%,渣含锌对比计划指标降低2.46%,3#剂消耗逐渐降低,为实现四季度稳产、高产奠定坚实的基础。图文|宋丽
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