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近日,氧化铝生产部蒸发三组I效大修完成,成效明显,新蒸汽消耗下降15t/h,预计每月节约蒸发费用91万元,11月氧化铝生产部蒸汽器蒸汽消耗环比10月份下降0.05t/t-AO,完成汽耗刚性降本任务。
氧化铝生产部蒸发三组I效自二期投产至今,已连续运行近7年,分离室筒体及附属管道长期浸泡在高温、高碱环境中,随着使用时间延长,筒体母材碱脆泄漏严重,给岗位员工的正常点巡检和安全生产带来较大的隐患。氧化铝生产部针对现场泄漏较大的连通管、筒体、循环管等部位,逐项进行分析,从2021年下半年开始,先后经过5次论证,最终确定蒸发器最佳大修方案,并于今年8月份趁机组停车期间进行整体大修,历时两个多月检修完成,成功解决了连通管泄漏、筒体泄漏、附属管道泄漏三项关键问题,蒸发器机组的换热效率提高。
截止目前,机组连续稳定运行1个多月,现场未发现泄漏点,作业环境得到根本改善,员工巡检和现场操作环境更加安全。
供 稿|吕 正
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