10月21日凌晨1:00, 氧化铝厂低温系统A、B组管道化正常开启进料,经过20个小时的紧张检修,氧化铝厂顺利完成了低温系统流程优化检修任务,为决战决胜四季度奠定了坚实的基础。
为了有效降低低温系统运行成本,按照氧化铝厂检修计划,于10月20日对低温系统实施流程优化检修,与以往不同的是此次检修是在疫情防控厂区静默管理的情况下进行,所有检修任务全部由驻厂职工承担,任务重、人员少,是对氧化铝厂驻厂干部职工组织力、执行力的一次巨大考验。
【资料图】
为了确保检修工作顺利完成,配料、溶出、沉降、分解、蒸发等车间统筹安排人员,在现有人员基础上进行了合理分工。
20日凌晨,A、B组管道化装置顺利停车,早上6:00整体低温系统进入检修状态。
配料车间在车间领导的带领下组织刚下夜班的人员对低温0#母液泵进口阀门、成品泵进行了更换,13个小时的工期,只用了9小时顺利完成。
溶出车间组织职工利用此次检修的有利时机对E8泵及母液槽出口阀门进行了更换,解决了低温溶出运行中的隐患。
沉降车间克服疫情期间人员少,检修力量薄弱等困难,组织两工序检修力量,对AB叶滤粗液、精业槽连通管进行清理,对西精液槽加装出口管及精液泵进口管道隔断,对沉降槽溢流管改进西粗液实施了流程改造,对粗液泵、精液泵进口阀门进行了更换。
分解车间完成了5项管道流程盲板抽插、更换φ600mm真空泵阀门1台以及两台母液槽的清理任务。
蒸发车间对B蒸发进行了系统消缺,对原液槽上切倒高温原液进高温原液槽流程进行了改造。
在整个检修过程中,各车间驻厂职工上下一盘棋,一群人、一条心,加班加点,与时间赛跑。从停车放料到整个检修过程,每处都可见紧张有序的检修场景。
检修再忙,安全是头等大事。“要扎扎实实按照既定的时间、节点,高标准,保质保量的完成各项检修目标任务。”10月19日在检修工作专题会上,厂领导对检修期间的安全工作进行了重点强调,从作业现场的风险辨识到具体控制措施,从人的劳动防护到作业行为进行了详细的安排部署。针对此次工作量大,人员少,有倒班人员参与的特殊情况,该厂领导要求将安全的重点放在现场,着力强化现场责任到位、措施到位,在作业程序上严防死守,各车间领导要全部进现场盯检修过程,全力以赴确保检修安全。
经过20个小时的紧张作业,在驻厂职工的共同努力下,低温系统流程优化检修工作顺利完成。
在疫情防控静默管理的非常时期,氧化铝厂全体驻厂职工克服重重困难顺利完成检修任务,以困难锻炼意志、以奉献彰显精神,谱写了一曲艰苦奋斗、攻坚克难的敬业之歌。
(董友贵、李永春、崔峰、王海涛联合报道)
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