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今年以来,净化作业区创新二净管道结晶处理方法,通过增加一道反洗流程改变了吊车吊运、职工高空作业的工作方式。该方法的实施,不仅减轻了职工的劳动强度,还增加了职工作业过程的安全系数,对提升新液产能有显著作用。改造后,原来10个人的工作1人就可独自完成,据初步测算,每年可节约硫酸锌溶液约20立,累计可减少吊车、人工等成本费用近10万元。
据了解,每逢二净管道清理作业,作业区都会有这样一个壮观的工作场面:十来名职工在吊车的配合下,费时费力地拆卸管道,用外力撞击等方法清理管道内壁结晶,再将清理好的管道运回高空管道架子处进行安装……这是该作业区生产准备过程中经常出现的作业场景,也是他们多年来一直沿用的处理管道结晶的习惯办法。在大家的眼里,这种清理方法需要人员多,劳动强度大,安全系数低,清理时间长,每次作业时长都要在6小时左右。随着季节温度的变化,结晶频率也有所不同,在夏季40天为一个清理周期,若是到了冬季,结晶清理频次骤增,每隔15天就要清理一次,这种清理方法不仅费时费力,较长时间的清理一定程度上也占用了有效生产作业时间。
为了解决这一难题,满足冶炼厂对产能提升工作的要求,为下道工序提供优质新液,作业区专门成立了攻关小组,将新液产能提升作为重要课题,集中精力去攻克难关,大胆提出定期反洗减少结晶的新思路。为了确保该项工作的万无一失,他们提前着手,进行反洗试验,通过实践摸索,确定在一定温度和酸度的条件下,反洗清理管壁结晶完全可行。于是,他们从实际出发,本着“能利旧绝不用新”的原则,充分利用废旧设备,自行制作了改造过程中所需的新管路、白钢三通、变径等所需备件,重新铺设60米新管路,使二净管道和加热器的结晶处理方法得到了彻底改变。
目前改造工作全部完成,新的管路正式投入使用。现在,岗位职工一个简单的操作,设备2小时的反洗运转,就可完成对管道和加热器结晶的处理,那种无冬历夏清洗长达6小时、吊车吊运、多人清理日子已然成为历史。
图文|刘强
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