(资料图片仅供参考)
近期,电解厂生产一部从抓细职工操作质量、培训职工操作技能入手开展相关工作,确保电解槽平稳运行、原铝质量稳步提高。
该生产部利用白班,小夜对各班的换极质量进行跟踪,及时纠正换极过程中出现的问题,避免操作不当引起曲线波动;每天对前一天的新极16h和保温料进行检查,对电流分布异常和压降不合格的及时进行处理,并依据发现的问题,对换极人员进行现场培训。
该生产部从查看历史曲线、处理高噪声、大面整形、处理炉底等方面对小组长进行培训,对近期工作质量较低的小组长进行重点培训讲解;每天对换极人员的操作步骤进行现场演练并讲解过程注意事项,有效提高了换极人员的操作水平,稳定了电解槽运行状态。
该部严抓如常操作的精细化管理,提高换极质量,减少电压摆的次数,有效解决了因电压波动调极,导致阳极剃度高度不一,影响原铝质量的问题。并以小夜班和大夜班职工分别调整双号槽和单号槽的形式,提升职工精细化操作的意识,将电解质水平保持在下线,避免电解质高造成刷钢爪的现象。
通过以上措施,提升职工精细化操作的意识和技能,提高了工作质量和效率,原铝质量稳步提高。
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